發(fā)布時(shí)間:2017-08-08 點(diǎn)擊次數(shù):次
1、機(jī)械泵故障及處理
(1)機(jī)械泵不動(dòng)作。檢查項(xiàng)目有:電源電壓是否正常,開關(guān)是否打開,繞組是否斷路或接地,電機(jī)是否過熱( 泵冷卻后是否能啟動(dòng))。
(2)機(jī)械泵聲音異常。檢查油位是否合適,油質(zhì)是否變壞,油溫是否<10℃,油霧過濾器的出口有無氣體排出( 如果無氣體排出,更換油霧過濾器)。
2、分子泵故障及處理
(1) 開機(jī)2min后壓力指示燈不亮。此時(shí)分子泵未轉(zhuǎn)動(dòng),即分子泵入口壓力未到設(shè)定值或未檢測到壓力( 通常壓力應(yīng)<10-3MPa,壓力過高分子泵將無法啟動(dòng)) 。因此,主要檢查導(dǎo)致壓力過高的因素。檢查的項(xiàng)目有:PI1 真空規(guī)管是否有問題,分子泵出口是否打開,機(jī)械泵油是否太臟或機(jī)械泵是否轉(zhuǎn)動(dòng),系統(tǒng)是否有泄漏。
(2) 分子泵加速指示燈不亮。CD2電路板上的保險(xiǎn)絲燒斷,更換保險(xiǎn)絲或檢查是否有短路現(xiàn)象。
(3) 分子泵故障燈亮。檢查CD2電路板設(shè)置開關(guān)是否處于R 位置,此時(shí)應(yīng)該在N 位置。檢查風(fēng)扇是否停止,如果風(fēng)扇正常,請(qǐng)和廠家聯(lián)系。
3、質(zhì)譜室故障
(1) 燈絲指示燈不亮。檢查燈絲開關(guān)鍵是否處于關(guān)閉位置(再按一下),檢查I/O 短接插頭是否儀器后面的接口。
(2) 燈絲指示燈閃爍。用萬用表檢查質(zhì)譜室航空插座1和5接線柱是否開路,若開路,更換燈絲;若不開路,檢查接線柱6是否和其他接頭導(dǎo)通,消除短路現(xiàn)象.
(3) 遙控面板無壓力指示。檢查PI3規(guī)管是否有問題。
(4) 當(dāng)檢漏開始時(shí)壓力不下降。檢查電路板PO318保險(xiǎn)絲是否有問題.
(5) 檢漏口壓力>0.01MPa。機(jī)械泵油失效或PI3規(guī)管壞.
4、檢測開始時(shí)出現(xiàn)的故障
(1) 檢漏鍵無效(綠色指示燈亮):檢查燈絲是否啟動(dòng)。如果燈絲沒有啟動(dòng)或者燈絲斷,按檢漏鍵將沒有反應(yīng)。
(2) 檢漏鍵無效(指示燈不亮) 。I/O 短接插頭未插入儀器后面插座。如果I/O 短接插頭未插入儀器后面插座,這時(shí)檢漏儀將接受I/O口輸入信號(hào),而不接受遙控器信號(hào),檢漏鍵無效。
5、自動(dòng)校準(zhǔn)結(jié)束時(shí)出現(xiàn)的故障
自動(dòng)校準(zhǔn)失?。艚z亮)紅色校準(zhǔn)燈亮。首先檢查自動(dòng)校準(zhǔn)設(shè)置,開關(guān)S1 是否處于OFF 位置,所設(shè)置的漏率值和標(biāo)準(zhǔn)漏孔值是否一致。溫度傳感器是否接上;其次是檢查靈敏度(如果用外部校準(zhǔn)漏孔檢查顯示值和實(shí)際值一致,儀器也可使用) ,清洗質(zhì)譜室。
6、檢漏時(shí)出現(xiàn)的故障
(1) 不向細(xì)檢方式轉(zhuǎn)換,檢漏口壓力<2×10-4MPa:檢查粗檢指示燈是否亮,如果亮,說明檢漏儀置于粗檢方式。再按一下粗檢開關(guān)切換到自動(dòng)轉(zhuǎn)換狀態(tài)。
(2) 靈敏度低。檢查三極規(guī)所測壓力, 等到質(zhì)譜室壓力<10-6MPa 時(shí)再檢漏;如果壓力達(dá)到,檢查離子源是否被污染,清洗離子源。
(3) 氦本底太高。檢查機(jī)械泵油是否失效(泵油長期使用變質(zhì)會(huì)吸附較多的氦氣,導(dǎo)致氦污染),檢查儀器系統(tǒng)是否有漏,真空管路是否污染,檢查三極規(guī)上壓力是否達(dá)到10-6MPa,離子源是否污染。另外還要注意環(huán)境的污染問題,如果車間內(nèi)有多臺(tái)檢漏儀,且氦氣的使用量較大時(shí),車間通風(fēng)不好時(shí);或者車間通風(fēng)良好,但潔凈廠房多采用上送風(fēng)方式,氣流方向是自上而下,由于氦氣分子量較小,向上擴(kuò)散,致使氦氣擴(kuò)散慢,也會(huì)導(dǎo)致氦污染。解決辦法是在檢漏口的放氣閥放氣口(通常通大氣)處,安裝一個(gè)幾升容量的氣瓶,該氣瓶與低壓氦氣管路連接。這樣,就大大減少了環(huán)境的氦污染。
(4) 通常車間檢漏生產(chǎn)之前,會(huì)拿樣件試檢漏(此樣件通常是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品,漏率接近設(shè)定漏率),會(huì)發(fā)現(xiàn)漏的樣件不漏的現(xiàn)象。這是因?yàn)槁┑臉蛹旧砺┞瘦^小,經(jīng)過多次檢漏后,微孔被灰塵堵塞而不漏了。一般不要完全相信漏件,漏件多次使用后就不要使用了。
(5) 工裝設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致檢漏通不過。初檢時(shí)工作正常,工作幾次后,抽速大大減慢,檢漏不過;加死堵檢漏儀不漏,工作正常。這是因?yàn)楣ぱb設(shè)計(jì)不合理所致,比如工裝結(jié)構(gòu)不合理,內(nèi)表面太粗糙,導(dǎo)致過多的氦氣殘留;或者密封設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致密封不可靠(由于工裝設(shè)計(jì)人員對(duì)專業(yè)真空設(shè)計(jì)不熟悉) 。
(6) 操作不合理導(dǎo)致故障。如工作中,有一個(gè)大漏的工件,由于操作人員判斷錯(cuò)誤,不認(rèn)為工件漏,而去檢查工裝的連接或者檢漏儀,多次對(duì)這一工件檢漏。這樣就會(huì)發(fā)現(xiàn),所有工件都不過。原因是大漏的工件經(jīng)多次檢漏后,有大量的氦氣進(jìn)入質(zhì)譜室,造成質(zhì)譜室污染。解決的辦法是,清理質(zhì)譜室,反復(fù)吸氣排氣。